近年来,鲁泰化学秉持“党建+绿色发展、节能先行”的理念,以“节能降耗、挖潜增效、建设节能企业”为工作目标,不断加大科研投入和科技创新,落实先进节能技改措施,以烧碱单位产品能耗304kgce/t的优异成绩,获得2020年烧碱行业能效“领跑者”称号。
多措并举有实招,节能降耗显成效
近年来,鲁泰化学高度重视能源管理工作,从能源管理、能源管控平台、节能工程三个方面着手开展节能工作,节能效果显著。该公司成立能源管理工作领导小组,聘任能源管理负责人,建立健全能源管理组织机构;制定各项能源管理制度及节能工作方案,实现节能工作有章可循;完善能源计量网络,实现能源分类、分项计量,实现单位产品能耗核算,为绩效持续改进奠定坚实基础。自2019年搭建能源管控平台,监测重点用能设备运行情况,实施重点管控、精准控制,全面降低企业总能耗,同时为当地政府实现能耗“双控”目标贡献力量。秉持能源回收利用的原则,开展余热余能回收、热能阶梯利用改造。最大限度的回收盐酸合成炉副产蒸汽,每天可节约蒸汽680吨;转化系统余热,用于职工澡堂及厂区冬季取暖。
挖潜增效降能耗,立足创新做最好
创新是挖潜增效的第一动力。鲁泰化学既抓关键因素,大力节约电石、原盐、水、电等原辅材料,又采取综合措施,依靠科技进步和创新,构建资源节约技术支撑体系。
电解槽能耗占烧碱生产总能耗的75%,提升电解槽的能效就抓住了氯碱企业节能管理的牛鼻子。该公司成立电解槽管理小组,按月分析设备用能情况,定期维修、更换电解槽,实现槽电压在线监测。在高负荷运行情况下离子膜交流电耗2284千瓦时/吨,始终处于行业先进水平。
严控精制盐水质量,采购世界一流ICP分析仪器,每班次对钙、镁、铁、铝含量进行分析,严控钙镁离子总含量,对螯合树脂塔进行自动化改造,实现树脂塔的实时监控,确保进槽盐水的质量。
实施空压机节能改造,通过合同能源管理模式引进新型节能空压机,改造后每年可节约用电339.12万kW·h;实施变频改造及高效流体泵改造,降低循环水系统耗能,改造后,单台泵效率有所提高,平均节电率在25%以上,年节约电量161万千瓦时,极大地降低了辅助系统的能耗。
节能理念深入人心,节能降耗落地生根
该公司建立健全节能组织机构,完善细化节能管理制度,监督落实节能措施,统一思想,加强培训,使节能理念深入基层,营造领导机构决策部署、管理人员强力监管、基层班组落实节能举措的良好节能氛围。
基层班组人员根据操作实际、个人经验从微小处入手提出现场节能管理中出现的问题,发掘节能潜力。如公用工程车间根据生产车间的实际需求及时调整循环水供水量,根据冬季、夏季需求差异及时调整风机运行数量,从细微处不断加强车间内部管理,节能效果明显,通过用能设备峰谷运行每小时节约电能4150kW·h。
基层班组多项举措开展节能降耗工作,不局限于传统节水、节电、节汽,拓宽思路,通过严格精准操作、实施技术改造节约各项原辅料消耗,通过修旧利废节约维修耗材等,全方位降低产品成品,提升企业效益。
合抱之木,生于毫末;九重之台,起于累土;千里之行,始于足下。鲁泰化学将继续不忘初心,牢记“绿色发展,节能降耗”的使命,在降本增效,节能降耗的道路上深耕发展,以坚定的决心和姿态迎接新的挑战,助力公司转型升级,再攀高峰。